數(shù)控機床的伺服驅(qū)動系統(tǒng)中,驅(qū)動部件現(xiàn)在主要以直流和交流伺服電機為主。伺服電機控制方便,靈活,反應(yīng)迅速,能輸出較大的功率,簡化機械傳動結(jié)構(gòu),同時維護方便,所以在數(shù)控機床中得到了廣泛的應(yīng)用。特別是近幾年出現(xiàn)的高性能的交流伺服電機,使數(shù)控機床在整機的可靠性上得到了很大的提高。伺服電機的控制由于不同于一般的電機,所以在實際使用中如缺乏維修方面的有關(guān)知識,當出現(xiàn)故障時處理就會遇到困難,如果缺乏對伺服電機的了解,在工作中處理故障時遇到的困難就會更大。本文介紹直流伺服電機故障處理的一些維修實例! 
1 直流伺服電機的結(jié)構(gòu) 直流伺服電機常采用永磁體勵磁,定子使用數(shù)塊磁鐵粘在鋁殼內(nèi),轉(zhuǎn)子和直流電機的結(jié)構(gòu)相同,但使用的導(dǎo)線較粗,電流通過電刷、換向器接入轉(zhuǎn)子,使電機旋轉(zhuǎn)。換向器(整流子)大多使用較常見的圓周接觸,但也有使用端面接觸的。在電機上另外還裝有速度和位置反饋檢測元件,用于對電機的轉(zhuǎn)速控制! 2 幾個主要的特性及在故障判斷中的應(yīng)用 2.1 轉(zhuǎn)速和端電壓的關(guān)系 電機的轉(zhuǎn)速和端電壓成正比,該參數(shù)在設(shè)計時已確定。電機在磁體勵磁正常的情況下,轉(zhuǎn)速和加在電機轉(zhuǎn)子上的電壓成正比,根據(jù)這一特性,可判斷電機是否退磁,如果電機的轉(zhuǎn)速已達到額定值而端電壓低于額定值,在這種情況下,說明電機有退磁現(xiàn)象,檢查時可分別測量電機和測速機上的電壓進行判斷。 2.2 電樞電流和輸出轉(zhuǎn)矩的關(guān)系 電機的輸出轉(zhuǎn)矩和電樞電流成正比,根據(jù)這一特性,可以用來確定故障是在電機還是在控制器。在對電機進行檢查時,需將電機和機械部分分離,檢查空載和有載時的電流值,以確定故障點。 2.3 電機的空載電流 電機的空載電流是由機械部分如軸承、電刷和空氣阻力引起的損耗,一般很小。在不帶負載的情況下,電機轉(zhuǎn)速增加,但電流不會增加,但如電機的電流隨轉(zhuǎn)速的增加而增加時,電機內(nèi)大多有短路故障點存在。 2.4 溫度對電機性能的影響 因電流過大和過載會造成電機的溫度上升,經(jīng)常在過電流狀態(tài)下使用會使磁體退磁,使電機運行時出現(xiàn)轉(zhuǎn)矩下降。因此要經(jīng)常檢查熱保護,對電機使用中出現(xiàn)過熱報警要檢查其原因,如保護動作屬正常要查出并排除故障。 3 在使用中直流伺服電機出現(xiàn)的一些故障 (1)過流和過載。在機床上正常使用的電機突然出現(xiàn)該故障時有以下一些原因: a.機械負載過大,是機械上原因造成的,在排除故障后對電機不會有影響,但電機經(jīng)常在過流狀況下運行,會造成電機損壞! b.電機電刷和其他部分對地短路或絕緣不良! c.控制器的輸出功率元件和相關(guān)部分有故障! (2)轉(zhuǎn)矩減小,無力,稍加阻力就有報警。該類故障的原因為: a.電機有退磁可能! b.電刷接觸電阻過大,或接觸不良。 c.電刷彈簧燒壞,壓力變小,造成電刷下火花過大! d.控制器有故障! (3)電機旋轉(zhuǎn)有噪聲或異常聲。 原因為: a.電機內(nèi)有異物或磁體脫開。 b.機械連接部分安裝不正確。 c.換向器粗糙或已燒毛! d.軸承損壞或其它機械故障。 (4)電機旋轉(zhuǎn)時振動。 原因有: a.換向器有短路。 b.換向器表面燒壞,高低不平! c.油滲入了電刷或在換向器表面粘有油污! (5)制動器故障。在垂直軸上使用的電機大多數(shù)都帶制動器,制動器出現(xiàn)故障時會使電機過流、過熱和產(chǎn)生其他故障。對帶制動器的電機修理應(yīng)先使制動器脫開,常用的方法是將電源直接接入制動器線圈,使其脫開,如帶機械松開裝置的更加方便。有些制動器帶整流器,在有故障時要檢查一下。 4 常見的直流伺服電機故障處理 在伺服驅(qū)動系統(tǒng)中,電機故障是其中的一部分! 故障1:機床在使用中有時出現(xiàn)尺寸不準,并有“過流”報警出現(xiàn)! 分析:尺寸不準的原因有間隙過大、導(dǎo)軌無潤滑等因素,但有時還出現(xiàn)“過流”,則與電機有關(guān)。用搖表測量電機的絕緣,電機有短路現(xiàn)象!√幚恚翰痖_電機檢查,發(fā)現(xiàn)因電刷磨損過度,碳粉堆積,造成對外殼無規(guī)則短路,清除干凈并修理后,測量絕緣符合要求,裝上后使用正常! 該故障在換向器端面結(jié)構(gòu)并垂直安裝時出現(xiàn)的機會較多,電刷過軟和換向器表面粗糙極易出現(xiàn),因此對電機****能定時保養(yǎng),或定時用干凈的壓縮空氣將電刷粉吹去! 故障2:加工中心在使用中出現(xiàn)“誤差”報警,經(jīng)檢查驅(qū)動器已跳開。查看控制器上有“過流”報警指示! 分析:出現(xiàn)“誤差”報警是給旋轉(zhuǎn)指令,但電機不轉(zhuǎn),有“過流”報警時,故障大多在電機內(nèi)部! 處理:將電機電刷拆下檢查,發(fā)現(xiàn)電刷的彈簧已燒壞,由于電刷的壓力不夠,引起火花增大,并將換向器上的部分換向片燒傷。彈簧燒壞的原因是因電刷連接片和刷座接觸不好,使電流從彈簧上通過發(fā)熱燒壞。根據(jù)故障情況將燒傷的換向器進行車削修理,同時改善電刷與刷座的接觸面。按以上處理后試車,但電機出現(xiàn)抖動現(xiàn)象,再次檢查,原來是因車削時方法不對,造成換向器表現(xiàn)粗糙,因此重新修去換向片毛刺和下刻云母片,并經(jīng)打磨光滑后使用正常。 在對電機的換向器進行車削修理時要注意方法,一般的原則是光出即可,車削時吃刀深度和進刀量不要過大,進刀量在0.05~0.1mm/r較好,吃刀深度在0.1mm以下,速度采用250~300m/r,分幾次切削,并使用相應(yīng)的刀具。換向器的車削修理有一定的限度,大部分單邊最多不要超過2mm,車掉過多會影響使用性能,****查看一下所用電機的說明書! 
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